磨礦作業(yè)是選礦流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),球磨機(jī)的工作情況會(huì)直接影響到整個(gè)選礦工藝的效率、能耗和生產(chǎn)成本,因此在生產(chǎn)中,不能忽視球磨機(jī)的運(yùn)行狀況、工作環(huán)境,從而提高球磨機(jī)工作效率。
影響磨礦效能的因素較多,由于受選礦廠環(huán)境和條件的限制,許多現(xiàn)場(chǎng)因素只能定性地判斷,很難定量地分析,這就需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況和定性分析的結(jié)果來(lái)**剖析,從而得出合理、**的參數(shù),進(jìn)而指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)[。本次研究主要從優(yōu)化球磨機(jī)結(jié)構(gòu)及鋼球級(jí)配來(lái)提高磨礦效率。
1 球磨機(jī)技術(shù)改造
該選礦廠球磨機(jī)原來(lái)采用的格板孔剖面為錐形孔,格子板厚度為110InIIl,孔徑為l8~24mill。銅鼓對(duì)比國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)的先進(jìn)技術(shù),**對(duì)f十{料格子板孔的排列方式進(jìn)行了優(yōu)化,將格子板孑L由原來(lái)的l8~24Illm擴(kuò)大為20~261Ill31,開(kāi)孔率提高了5.12%。
2 改造后球磨系統(tǒng)的應(yīng)用效果
從2003年初至今,選礦廠沒(méi)有發(fā)生過(guò)由于襯板斷裂而造成的無(wú)計(jì)劃停車。這使選礦廠的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率從當(dāng)時(shí)的96.53%提高到目前的97.79%。2004年2月,通過(guò)增加襯板厚度(20mm),其壽命增加了近20d(包括筒體襯板、給礦端外圈襯板和格子板)。2011年,通過(guò)加大開(kāi)孔率(5.12%),增加了一段磨礦的通過(guò)量,提升了選礦處理能力,并且使二段磨礦負(fù)荷更加均衡,使得球磨機(jī)的生產(chǎn)能力、選礦礦功耗和磨礦介質(zhì)消耗等衡量磨礦效率的參數(shù)均達(dá)到較佳水平。
資訊來(lái)源:
球磨機(jī)需要保持良好的磨礦狀態(tài)